管材爆破试验失败原因分析

    将焊接准备好的试样进行爆破试验,发现失败的试验都是试样在焊接处发生断裂。分析焊接处断裂的原因为:氩气保护不善,造成试样吸气,以及焊缝及热影响区温度比较高,冷却速度快,形成了亚稳定组织,影响了焊接强度;联接接头的设计不合理,管材试样外套在联接接头上,焊接时只能将试样平置,而且要用手将试样转动一周,才能完成焊接,不仅焊接难度大,而且造成了焊接时间的延长,使试样长时间处在高温中,加剧了吸气、品粒长大和产生亚稳定组织的程度,使试样的机械性能严重恶化,导致试样在焊接处断裂。因此须设法改进联接接头,缩短焊接时间,提高氛气保护效果。
 
    _试样焊接时氩气保护条件
    氩气保护效果如何直接影响着焊缝强度。因此对原有的焊接保护装置进行了改进。原有的试样焊接保护装置是将待焊试样平置在钻有密集小孔的铜盒上,铜盒中通有氩气,氩气从小孔吹出,冲淡试样周围的空气,起到保护作用。但山于试样木身对气流的阻挡作用,导致焊缝处的氛气保护效果不理想。改进的焊接保护装置是通有氩气的铜管,将待焊试样置于通氩的铜管中,并且低于管端10mm,使试样的焊点周围_充满氩气,起到了良好的保护作用。
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